Aug 31, 2022
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转发自:中国新技术新产品
作者:徐震宇
(哈尔滨劳动技术学院,黑龙江 哈尔滨 150025)
另外,在确保强度不变的基础上,尽可能地减少 EPS 泡沫的使用量。
2.3 铁包砂缺陷的防控
在以往经验的基础上对振动频率进行调整,利用三维振实台,将加速度控制在 1 g~2 g,对于不同铸件来说,可以对振实时间与频率进行调整,如若振实的时间不足、频率较低,则会影响最终的振实效果;
如若振实时间较长、频率较高,则会使型砂自身变得松散。
通过大量实验研究能够得出,最佳振实时间为 20 s,频率在 45 Hz~50 Hz,振幅为 1 mm~1.5 mm,操作方式为首先将底砂加入其中,振实以后再埋砂,分两次对泡沫模样填砂。
对于不易进砂之处,可加入人工力量作为辅助,将型砂填满、振实,确保每个死角位置都能够有充足的砂。另外,也可以采用树脂砂预埋填实法,使泡沫模型中不易进砂的性力矩引起的,大大降低了传动机构的加工精度,加剧了设备构件出现破坏的现象,会大大缩短使用的寿命。不利于延长使用时间。因此,应做好进行动平衡优化工作进而更好的降低激振力以及激振力矩。
1 3 200 kN 高速精冲机主传动系统
1.1 机构分析
该研究所对此设计研制了一个压力为3 200 kN设机械式高速精冲机。此精冲机的滑块行程为 70 mm,冲裁板的厚度为 10 mm。机构的构成要素主要包括机架、曲柄、连杆以及滑块。曲柄的主要作用是对整个连杆起到一个带动作用,进
位置变得更加紧实。在第一次填砂时,应保持砂的高度与箱体持平,在第二次填砂时,要起到覆砂的作用,确保充足的吃砂量,采用此种方式能够使铁包砂缺陷问题得到有效的解决,目前在飞轮铸件生产过程中,由于该缺陷导致的废品率已经被控制在 1 %~2 %。
3 结论
综上所述,通过本文的研究能够得出,在铸造工业中对飞轮铸件进行生产时,由于其壁厚较薄、内腔较大,一旦在操作中方式不当很可能出现夹渣、变形、铁包砂等缺陷问题。通过许多研究证明,采用支撑筋的方式能够有效克服变形缺陷;采用密度在 26 g/L~28 g/L 的预发泡,在浇筑中将直浇道转变为圆柱形浇道,使铁液的温度损耗降到最低,使夹渣问题得到有效缓解;对于铁包砂缺陷,通过调整振实参数、人工辅助埋砂等方式能够使模样中各个角落都得到充足的砂,从而使铁包砂缺陷得到良好的弥补和解决,铸件的合理率与成品率得到显著提升。
参考文献
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